自2012年開展注氮氣提高采收率先導試驗以來,西北油田注氣提高采收率取得了顯著成效,注氣井累產油已超過60萬噸。2015年是注氣提高采收率工藝推廣應用的關鍵年,面對國際油價寒冬的不利形勢,西北油田堅持以提升發展質量和效益為中心,強化提高采收率地質、工程、現場、運行一體化,通過各項優化增效措施,降低注氣作業成本,提高注氣作業效益,僅2015年上半年,注氣工藝就取得了節省注氣成本614萬元的巨大成效。
鑒于不同驅動方式制氮設備成本相差較大,西北油田多方引進高質量作業隊伍,開展柴驅設備替換工作,擴大純電驅和柴電混驅制氮設備的比例,柴驅設備數量比例由初期的100%下降到目前的10%。由此2015年上半年注氣單價優化46井次,節約注氣作業成本費用301萬元。
針對膜制氮方法氧含量較高,氣水混注方式造成難以解決的井下管柱腐蝕結垢難題,技術人員提出氣水分注的思路,即油管注氣,油套環空注水的方式隔離氣水,盡可能杜絕發生氧腐蝕的環境,延緩管柱腐蝕的速率,大大減少了注氣井腐蝕結垢造成的檢泵頻次。
針對常規注水泵車費用較高的問題,開展了伴注水方式優化工作,加快引進高壓注水泵,替換費用較高的注水泵車,2014年平均單井次注水泵車注水9萬元/井次,2015年注水泵配合注水價格在定額基礎上下浮后平均約2.7萬元/井次,單井次節約注水配合費用約6.3萬元。僅2015年上半年,配合注水方式優化50次,降低配合注水費用約313萬元。
經過實施各項優化增效措施,注氣提高采收率工藝降本增效取得了顯著的效益,為全面完成西北油田2015年降本目標提供了保障。
責任編輯:王元
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