日前,西北油田分公司采油二廠油氣處理部,通過實(shí)施小技改,將塔四號(hào)聯(lián)混烴裝置區(qū)雙面機(jī)封,改為純介質(zhì)冷卻的單面機(jī)封,既破解了堿洗泵腐蝕大難題,又消除了安全生產(chǎn)隱患,每年還可節(jié)約水冷卻系統(tǒng)維修費(fèi)用10萬余元。
西北油田
原來,該油田采油二廠四號(hào)聯(lián)合站混烴裝置,共有2臺(tái)堿洗泵和2臺(tái)堿渣泵,均為雙面機(jī)封,在運(yùn)行時(shí)需要有配套的水冷卻系統(tǒng)。但崗位人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),連接機(jī)封兩邊的水冷卻管線及循環(huán)水系統(tǒng)接頭等部位常出現(xiàn)堿液腐蝕現(xiàn)象,需要頻繁停泵進(jìn)行處理維修,既影響混烴站正常生產(chǎn),又威脅崗位職工的人身安全。
針對(duì)此情況,該部技術(shù)人員協(xié)同廠物資設(shè)備科及泵修人員,經(jīng)過反復(fù)研究試驗(yàn),將雙面機(jī)封,改為純介質(zhì)冷卻的單面機(jī)封,并拆除了易造成機(jī)泵腐蝕和停運(yùn)的冷卻水循環(huán)裝置,既解決了機(jī)泵因受堿液腐蝕導(dǎo)致循環(huán)水冷卻系統(tǒng)故障頻發(fā)的難題,又消除了安全生產(chǎn)隱患,每年還可節(jié)約水冷卻系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用10萬余元。
責(zé)任編輯:王元
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