1. 設備概況
某發電廠有2臺300MW凝汽式機組,其凝汽器型號為N-15770。冷卻部分為:HSn-701 A和Be30-1-1銅管,水室及端板的材料為碳鋼,以地下水作為循環冷卻水的補充水。循環水由于采用加硫酸處理而引起凝汽器碳鋼發生電化學腐蝕,特別是二流層較為嚴重,腐蝕隆起物表面呈褐色,內部呈黑色,物下有腐蝕坑,深為1~3mm,直徑在3~10mm不等。根據碳鋼腐蝕原因、設備條件以及介質狀況,決定采用Zn-Al-Cd合金犧牲陽極保護。
2. 犧牲陽極保護設計
(1)循環水電阻率的測試 當循環水的濃縮倍率為3.5,經加硫酸調節后的pH為8.3時,測試循環水的電阻率為166.7Ω·cm。
(2)被保護碳鋼的面積 經過計算被保護部分的面積為192cm2。
(3)犧牲陽極材料的選擇 根據其電阻率的大小,決定選用Zn-Al-Cd合金作為犧牲陽極的材料,其規格為300mm*100mm*60mm,單只陽極的質量為12.85kg,開路電位為-1.05~-1.09V (CSE)。
(4)保護電位 被保護的碳鋼任意點對地電位應為-0.55~-0.65V (CSE)。
(5)最小保護電流密度 試驗確定最小保護電流密度為38.3~55.6μA/cm2。
3.保護效果
(1)電位測量所有陽極安裝結束后,對實施犧牲陽極保護的碳鋼進行了電位檢測,各點的電位值均低于-0.65V (CSE),達到了設計和技術指標的要求,表明了碳鋼處于被保護狀態。
(2)效果檢查1號機于1999年7月18日小修后啟機,至2000年2月5日停運。在2000年2月13日進行了檢查,發現防腐效果很好,碳鋼沒有腐蝕增加跡象,并和防腐前進行了對比,見下表。
凝汽器實施犧牲陽極保護后,其防腐蝕效果非常明顯,碳鋼腐蝕速率由1.13mm/a降低到0.16mm/a,整整下降了7倍。
某發電廠有2臺300MW凝汽式機組,其凝汽器型號為N-15770。冷卻部分為:HSn-701 A和Be30-1-1銅管,水室及端板的材料為碳鋼,以地下水作為循環冷卻水的補充水。循環水由于采用加硫酸處理而引起凝汽器碳鋼發生電化學腐蝕,特別是二流層較為嚴重,腐蝕隆起物表面呈褐色,內部呈黑色,物下有腐蝕坑,深為1~3mm,直徑在3~10mm不等。根據碳鋼腐蝕原因、設備條件以及介質狀況,決定采用Zn-Al-Cd合金犧牲陽極保護。
2. 犧牲陽極保護設計
(1)循環水電阻率的測試 當循環水的濃縮倍率為3.5,經加硫酸調節后的pH為8.3時,測試循環水的電阻率為166.7Ω·cm。
(2)被保護碳鋼的面積 經過計算被保護部分的面積為192cm2。
(3)犧牲陽極材料的選擇 根據其電阻率的大小,決定選用Zn-Al-Cd合金作為犧牲陽極的材料,其規格為300mm*100mm*60mm,單只陽極的質量為12.85kg,開路電位為-1.05~-1.09V (CSE)。
(4)保護電位 被保護的碳鋼任意點對地電位應為-0.55~-0.65V (CSE)。
(5)最小保護電流密度 試驗確定最小保護電流密度為38.3~55.6μA/cm2。
3.保護效果
(1)電位測量所有陽極安裝結束后,對實施犧牲陽極保護的碳鋼進行了電位檢測,各點的電位值均低于-0.65V (CSE),達到了設計和技術指標的要求,表明了碳鋼處于被保護狀態。
(2)效果檢查1號機于1999年7月18日小修后啟機,至2000年2月5日停運。在2000年2月13日進行了檢查,發現防腐效果很好,碳鋼沒有腐蝕增加跡象,并和防腐前進行了對比,見下表。
防腐前后效果對比
防腐前(1999年7月5日) | 防腐后(2000年2月13日) |
端板及水室的表面有長10~20mm的腐蝕隆起物,物下有腐蝕坑,深1~3mm不等 | 端板及水室的表面沒有腐蝕隆起物,沒有明顯的腐蝕增加跡象。鋅板的表面有腐蝕現象發生,并變得松軟 |
凝汽器實施犧牲陽極保護后,其防腐蝕效果非常明顯,碳鋼腐蝕速率由1.13mm/a降低到0.16mm/a,整整下降了7倍。
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