一、概況
某化工廠一臺DZL2-10型鍋爐,于1992年7月安裝并投入運(yùn)行。
運(yùn)行不到兩年時(shí)間,于1994年3月16日凌晨,右側(cè)前起第三根水冷壁管發(fā)生爆管,爆管時(shí)運(yùn)行壓力為0.7MPa,水位接近于高水位,爆管后,司爐工發(fā)現(xiàn)水位急劇下降,即采取緊急停爐。停爐后,放掉鍋水,對鍋爐內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該管爆管后產(chǎn)生一道長為14mm、寬為1.5mm裂紋,該裂紋位于爐排上方580mm,管子外部基本無變形,管子內(nèi)壁水垢、鐵垢為1.5mm左右。對右側(cè)前起第二根及第五根取樣分析,管內(nèi)壁水垢、鐵垢為1.5mm左右,且呈泡狀,管子向火側(cè)有腐蝕和減薄現(xiàn)象,而背火側(cè)無腐蝕和減薄現(xiàn)象。
二、原因分析
從上述情況看,這次爆管不是因?yàn)樗高^厚引起的水循環(huán)不良和金屬過熱而發(fā)生的爆管(因?yàn)楣茏油獠炕緹o變形,管內(nèi)水垢不是太多),而是一種因腐蝕而產(chǎn)生的爆管,更確切地說是一種腐蝕引起的泄漏,因?yàn)楣茏觾?nèi)有鐵的銹垢,且管內(nèi)向火側(cè)有腐蝕和金屬減薄現(xiàn)象。為此,我們查看了該鍋爐這二十個(gè)月的水質(zhì)化驗(yàn)記錄,見表1(摘錄幾組有代表性的數(shù)據(jù))
從化驗(yàn)記錄看,給水的PH一直保持在7以上,這說明給水中無酸性物質(zhì),也就是說該管子的腐蝕不是因給水的酸性而產(chǎn)生的;給水的硬度高,只能引起鍋爐結(jié)垢和降低鍋水堿度、PH值。
從記錄中還可以看出,鍋水的氯根含量很高,而堿度和PH值卻很低。 堿度和PH值低一般只會引起結(jié)垢,而氯根高才是引起這次事故的根源。
為什么鍋水的氯根會越來越高呢?因?yàn)樵搹S沒有去除氯根的設(shè)備,原水中的氯根高,給水中的氯根也就高,因而鍋水中的氯根相應(yīng)也高。
我們發(fā)現(xiàn)該廠的原水氯根高是因?yàn)樵搹S廢水排污口與給水的水源相距不到50米。 而該廠的廢水中含有大量的鎂離子和氯離子,含這些離子的廢水污染了鍋爐用水的水源,從而使原水的硬度、氯根漸漸增高。
當(dāng)這些高含量的氯化鎂鹽類的水進(jìn)入鍋爐后,在鍋內(nèi)高溫(180℃以上)時(shí),容易發(fā)生水解反應(yīng)而生成酸。
反應(yīng)式如下
氯化鎂又水解生成鹽酸,如此反復(fù)循環(huán),使鐵不斷地遭到酸腐蝕。
但鍋水的PH值較高時(shí),氯化鎂即可生成難溶的氫氧化鎂,而又不易生成鹽酸。而該廠由于長期鍋水處于低堿度、低PH值狀況下,且氯根含量又非常高,故在鍋爐的高溫區(qū)引起了這次水冷壁管的腐蝕事故。
三、處理辦法
(1)更換損壞的管子。
(2)對廢水進(jìn)行治理和改道,確保污水不污染鍋爐用水的水源。對原水每天進(jìn)行氯離子的化驗(yàn),嚴(yán)防原水氯離子過高。
(3)加強(qiáng)水質(zhì)管理,嚴(yán)格控制鍋水氯根的含量。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
責(zé)任編輯:曾祥偉
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