今年正值事故發(fā)生10周年,回顧分析這起事故之前所潛藏的安全風險,以及之后主管部門與管線行業(yè)認真汲取反思事故教訓所采取的改進措施,可為業(yè)內(nèi)同仁提供有益借鑒,防范類似事故再次發(fā)生。 氣爆災害背景及原因分析 1974-1979年間,臺灣省有關(guān)部門為了改善基礎設施及實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,進行了十大基礎設施建設,高雄成為發(fā)展石化等重工業(yè)的重鎮(zhèn)。市區(qū)道路下方埋設了復雜的石化管線,與市政建設的水電設施交錯在一起,就此埋下了隱患。 此次氣爆的范圍擴及2~3公里范圍內(nèi)的多個街道,這是因為當丙烯發(fā)生泄漏時,第一時間到場的消防隊、石化企業(yè)及市政建設主管部門都無法精確掌握管線設施的基本情況,泄漏的丙烯氣體隨著地下排水箱涵流竄至多個街道,隨后陸續(xù)觸及火花而接連引爆。 災后調(diào)查發(fā)現(xiàn),泄漏發(fā)生時,使用該管線輸送丙烯的供應及接收企業(yè)已察覺到輸送過程有不正常的壓力下降(圖3),但卻不明究理而持續(xù)輸送,更加劇了爆炸的規(guī)模,不僅炸翻多條路面,甚至將路邊停放的汽車炸飛至三樓頂,直接財產(chǎn)損失數(shù)十億臺幣以上。后續(xù)衍生的問題還包括民眾對地下石化管線莫名的恐懼與抗爭,石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯且面臨存廢的挑戰(zhàn),以及地方政府與上級石化監(jiān)管權(quán)責的爭議不休。 圖3 丙烯輸送狀況出現(xiàn)不正常的壓降 地下管線的潛在風險及維護 管線雖然存在一定的安全風險,但仍然是當今相對高效、可靠且安全的油氣輸送方式。事實上,管線使用至今,從規(guī)劃、施工、選材、測試、操作、維修至環(huán)境管控已經(jīng)形成了一套完整的、可遵循的安全作業(yè)規(guī)程。 ① 金屬管線的材質(zhì)本身會逐漸腐蝕減薄、穿孔或破裂。 ② 管線埋設區(qū)域常因開挖不當或地質(zhì)變動,而使管線遭受外力損壞。 ③ 管線周圍的電氣設施容易導致電化學干擾而腐蝕管線。 ① 管線鋪設應有防腐設計及防腐設施。 ② 應定期檢驗管線防腐設施的運作狀態(tài)(腐蝕狀態(tài)監(jiān)控)。 圖 4 臺灣省既有地下管線防腐及檢測 根據(jù)歐美發(fā)達國家統(tǒng)計,管線發(fā)生事故的原因大致可歸納為:外力破壞(43%)、腐蝕老化(39%)、自然災害(8%)、設備失效(5%)、 操作失誤(5%)。而臺灣省過去發(fā)生的地下管線事故,早就發(fā)現(xiàn)存在以下管理問題: ⑤ 腐蝕加劇:鐵道及捷運的電氣化設施常干擾周邊的管線而加速電蝕。 ① 管線埋設時,在外層先包覆絕緣層。一般采用塑料材質(zhì),如聚乙烯做批覆,減少金屬管直接與氧氣接觸,作為第一道防腐保護。 ② 第二層保護是采用電化學效應的陰極保護法。通電將管材(如鐵管)當陰極,另置鋁或鎂作犧牲陽極,使腐蝕集中于陽極,相對避免管材腐蝕。 ③ 定期、定點檢查管線的陽極電位是否足夠,提供適當防腐保護。并據(jù)此決定是否有防腐效用,并找出異常區(qū)段予以修復或替換。 事故追責及改善現(xiàn)狀 2014年高雄地下管線氣爆災難發(fā)生后,通過司法程序?qū)φ块T及相關(guān)從業(yè)人員從技術(shù)及管理兩個層面做了多年的調(diào)查及追責,其結(jié)果和整改措施如下: 結(jié) 語 2014年高雄地下管線氣爆事故發(fā)生后,臺灣地區(qū)針對地下管線自主管理及政府監(jiān)管開展了一次重大改革。主要包括: ① 立法建立既有工業(yè)管線管理維護辦法,作為地方政府監(jiān)管石化企業(yè)的法律依據(jù)。 ② 廣泛查核既有的地下管線設施及陰極保護系統(tǒng),建立政府管線安全管理系統(tǒng),避免過去地下管線的信息缺失。 ③ 要求石化企業(yè)提高自主管理的意識,定期采用PIG檢查地下管線的完整性及陰極保護系統(tǒng)的運作情況。“7·31”事故現(xiàn)場
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