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  2. 汽提塔的腐蝕問題
    2019-11-07 10:00:31 作者:本網整理 來源:壓力容器人 分享至:

    (1) 汽提塔的使用情況絕大多數汽提塔都是由于換熱管高溫段腐蝕減薄, 無法滿足生產負荷要求時被更換。


    國外一般要求, 對于25-22-2不銹鋼管束的最小壁厚為1.71mm; 國內根據檢驗周期確定不銹鋼管束的最小壁厚,檢驗周期為2a的要求最小壁厚為1.65mm; 檢驗周期為1a的最小壁厚為1.60mm。


    汽提塔換熱管高溫段一般處于上管口向下0.5~3.5m之間。由于此段溫度最高, 汽提反應時造成的腐蝕也最為嚴重, 一般年腐蝕減薄量為0.05mm。大型廠氨汽提工藝的汽提塔目前使用時間最長的有12~13a。使用鈦材的管束, 設備運行6a左右就開始進行上管頭更換。而中型廠使用時間更短, 有些僅使用2a年后, 就不得不掉頭使用。


    (2) 汽提塔腐蝕形式汽提塔為一降膜式熱交換器, 管程中的物料為尿素、氨、二氧化碳、甲氨和水, 汽提塔列管中進行的反應是甲銨分解的過程, 并且是一個體積膨脹鼓泡沖蝕內壁的工況。在高溫高壓下對設備的腐蝕較為嚴重。


    氨汽提塔的腐蝕主要是上管板管口沖刷腐蝕, 宏觀檢查輔以超聲波測厚、列管ET、內窺鏡檢測和管口PT等檢測方法可以確定腐蝕程度。汽提塔的上下封頭是對稱的, 當上管板管口腐蝕減薄嚴重時, 可以掉頭使用, 見圖5-112、圖5-113。

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    某廠的汽提塔鈦管對分布于不同位置的10根氣提管進行跟蹤測量, 結果表明, 減薄區距上管口400mm處趨于明顯, 500mm處最大, 至800mm處恢復正常。氣提管上部局部出現的減薄遠遠超出了減薄率<0.05mm· a-1設計要求, 大大縮短了氣提塔的使用壽命。對氣提管取樣解剖分析, 管內有壁黃白色的疏松黏附物, 見圖5-114。

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    采用能譜X射線掃描并結合電鏡觀察確定表面膜的厚度為20~40μm, 見圖5-115, 比正常的氧化膜、陽極鈍化膜或高溫大氣氧化膜厚得多,但表面膜與基體的結合力很低, 用HNO3+HF混合液清洗3~4min后, 即成塊脫落。電鏡觀察發現表面膜呈現有龜裂泥狀花樣、凹坑、溝槽或單個裂紋,見圖5-116~圖5-118。

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    由于鈦的耐蝕性主要靠表面一層牢固致密的氧化膜, 因此可以認為表面膜的破裂是氣提管腐蝕減薄的直接原因。由此可見, 氣提管的減薄是氣泡的機械損傷和介質腐蝕聯合作用的結果, 是一種較為典型的氣穴腐蝕。


    由于氣提管內壁的膜厚達20μm以上, 在塔內正常供氧條件下內壁表面的膜無法完全愈合。所以介質的腐蝕一直在膜下不同的部位進行, 形成了一邊在造膜, 一邊在腐蝕, 一邊又在氣泡作用下破壞膜的情況。


    一般來說, 在尿素甲銨液中, 鈦材耐蝕性優于18-8和25-22-2型不銹鋼, 但抗抗沖刷腐蝕、汽蝕性能不如25-22-2型不銹鋼。氨汽提工藝的汽提塔換熱管有些采用奧氏體不銹鋼(2RE69) 內襯鋯材的復合金屬管后, 有效的抵抗了該部位的沖刷腐蝕。根據對大化肥汽提塔25-22-2列管減薄情況, 腐蝕減薄主要在列管上段距管口5m以上的范圍內。5m以下減薄很小, 但管內壁結垢逐漸嚴重。一般的年減薄率小于0.05mm · a-1, 但是赤天化、云天化、金陵、洞氮、安慶和廣石化的減薄率比較高, 超過0.1mm· a-1 。


    造成這種情況的原因有兩個方面: 

    一是材質本身的問題, 據有關資料介紹, 使用西德VDM制造的汽提塔列管的有赤天化、云天化、金陵、安慶和廣石化5個廠家, VDM廠家汽提管的休氏試驗值比Sandvik廠家的管束試驗值搞出1 倍, 且其化學成分中的有害元素P、Si等也比Sandvik高,所以這幾個廠的汽提管的年腐蝕率比其他Sandvik廠的年腐蝕率高近1倍; 


    二是生產負荷低工藝操作不穩定, 也是一個重要的因素。赤天化和云天化兩廠從1987年到1999年都處于較低負荷下運行, 赤天化從1987年10月到1989 年2月期間, 負荷低達65%, 云天化也低于80%。在這一期間平均年腐蝕率達0.19mm· a-1 。由于生產負荷低, 造成工藝操作波動,介質分配不均, 供氧量控制困難等問題, 這都會引起腐蝕加劇。

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