普光氣田是迄今為止中國南方發(fā)現(xiàn)的儲量規(guī)模最大、埋藏最深、資源豐度最高的特大型整裝海相氣田。由于其H2S、CO2含量高、平均分別達15.18%和8.68%。這些酸性腐蝕介質(zhì)不僅存在于氣藏當(dāng)中,在深層底層中其含量也較高。因此,在鉆井過程中鉆桿往往因發(fā)生H2S應(yīng)力腐蝕和氫脆斷裂而失效。
從2003年普光氣田勘探取得實質(zhì)性突破以來,在456平方公里的面積內(nèi)進行了大量的鉆探勘察工作。在這些鉆探勘察工作中,發(fā)生了大量的釬頭脆性開裂事故,造成了重大的經(jīng)濟損失。圖1為某次斷裂釬頭的宏觀形貌。同種/同批釬頭曾經(jīng)大量應(yīng)用于新疆各油氣田的鉆探工作,均未發(fā)生任何脆性斷裂事故。新疆各油氣田的環(huán)境條件與普光氣田的差別就在于H2S含量上,普光氣田高含H2S氣體,新疆油氣田高含CO2基本不含H2S。因此,從環(huán)境條件上講,H2S對高強鋼的應(yīng)力腐蝕作用必須作為重點研究對象。由于釬頭斷裂均造成停工、打撈、修井以及安全保障工作等附加工作,每次事故均會導(dǎo)致數(shù)百萬元損失。
調(diào)查分析結(jié)果表明:金相和化學(xué)分析結(jié)果表明,失效釬頭斷口附近的組織為正常的調(diào)質(zhì)組織,夾雜物尺寸和形態(tài)均正常,斷口附近的化學(xué)成分正常。對失效釬頭材料的力學(xué)性能測表明,該材料的屈強比較高,材料的延伸率很低,塑性降低明顯,表明材料在服役過程中發(fā)生了氫脆。殘余應(yīng)力試驗表明失效釬頭的周向不存在明顯殘余應(yīng)力。對失效斷口的分析和失效材質(zhì)的疲勞試驗表明,釬頭失效的原因之一是沖擊疲勞斷裂,扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的剪切應(yīng)力起主要作用;粗糙表面或內(nèi)部較大的夾雜物促進了裂紋發(fā)生,對最終斷裂失效取到促進作用。釬頭開裂事故的主要原因是典型的高強鋼濕硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂,屬于氫脆型,并伴有腐蝕疲勞的發(fā)生。建議更換在此環(huán)境下服役的釬頭的材質(zhì),在保證強度、硬度等指標(biāo)的前提下,采用較低屈強比、耐疲勞和耐腐蝕的材料。提高釬頭表面加工精度,尤其是內(nèi)徑表面的精度。在釬頭使用前,進行缺陷和夾雜無損檢測。
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