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  2. 天津石化攻克長周期運行“銨鹽腐蝕”頑疾
    2017-06-15 17:40:32 作者:張輝 趙耀 來源:中國石化新聞網 分享至:

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        “常壓塔頂在線腐蝕速率降到安全范圍之內;常壓塔頂循環(huán)量提升32%以上;換熱效率提高,裝置能耗減少,保持平穩(wěn)運行。”歷時兩年的潛心鉆研,天津石化研究院煉油技術研究室的科研人員交上了一份滿意的答卷。

     

        近日,天津石化重點科研項目——“銨鹽清除與裝置防腐組合工藝的研究及工業(yè)實施方案”通過專家驗收。這一科研成果可根治裝置長周期運行“銨鹽防腐”難題,將在系統(tǒng)內得到推廣應用。

     

        查病因 科研生產攜手瞄準“銨鹽腐蝕”難題

     

        “銨鹽腐蝕堵塞是煉油加工中的共性難題,給設備防腐和安全生產帶來很大的壓力。”提起課題立項的初衷,天津石化研究院煉油技術研究室室主任于煥良介紹道。

     

        天津石化千萬噸煉油裝置大部分以加工高硫含氯原油為主,一直存在設備管線的堵塞腐蝕問題,一方面增加了裝置能耗;另一方面結垢物日益增大,若形成局部阻塞,造成垢下腐蝕,可導致裝置非計劃停車。2012年-2016年運行周期中,天津石化先后發(fā)生常頂循環(huán)泵、空冷器、塔爐管、換熱器等等的銨鹽腐蝕堵塞問題。“垢下腐蝕不易發(fā)現(xiàn),危險性大,常規(guī)方法不能從根本上予以解決,非常被動。”煉油部聯(lián)合二車間技術員竇如剛說。

     

        2015年6月份,天津石化研究院與煉油部合作立項,以常減壓和二次加氫裝置為研究對象,分析垢物組成、考察結鹽機理和腐蝕機理,為裝置運行制定工藝防腐優(yōu)化方案。

     

        這是一次標本兼治的科研探索,彼時國內外文獻中,未見過相關報道,而天津石化煉油擴能改造已經列上日程,亟須相應的技術參數(shù)。

     

        “服務于大煉油,保證裝置安穩(wěn)優(yōu)運行是我們的努力方向。”課題組主力成員趙耀表示。科研結合企業(yè)需要的準確定位,讓科研項目更接地氣,更有實用價值。

     

        析病理 裝置區(qū)實現(xiàn)室追本溯源

     

        兩年來,課題組的女將小崔克服了先前的恐高癥,在近60米高的常壓塔上如履平地。為了采集照片、垢樣等第一手資料,征服高塔是他們的入門“必殺技”。他們穿行于裝置之間,對每一個腐蝕堵塞的換熱器、再沸器、壓縮機,檢驗、采樣、分析,一個環(huán)節(jié)都不能少。

     

        掌握第一手資料后,他們利用各種分析手段,對原油、垢物、助劑及注水等物料進行物性和組成分析;利用常壓塔的模擬裝置,確定垢物形成條件,進行不同溫度、流速等條件下的掛片腐蝕評價實驗。

     

        課題組科研人員還先后來到青島安全工程研究院、撫順研究院參觀學習,并向腐蝕領域的專家悉心求教。沒有技術壁壘,科研人員圍繞“煉油裝置長周期運行”進行了深入的研討。

     

        在一年多的時間里,他們完成了多套原油加工裝置的反應器、冷換設備、分餾塔內構件、塔盤填料、循氫機等設備腐蝕情況調查,為確定垢物產生原因和來源查找出依據(jù)。

     

        對癥下藥 標本兼治解長周期難題

     

        煉油部的“龍頭裝置”3號常減壓蒸餾塔塔頂是結鹽、堵塞、腐蝕的隱患高發(fā)部位,此前采用塔頂注入阻垢分散劑的辦法進行緩解。

     

        課題組科研人員確定,塔頂溫度低于水的露點容易形成液態(tài)水環(huán)境是結鹽腐蝕的重要原因,提出提高塔頂溫度的工藝改造方案。煉油部結合自身工藝條件在塔頂增加一個回流罐,變冷回流為熱回流,提高了塔頂溫度。裝置運行近5個月,檢測結果顯示效果良好。

     

        課題組繼續(xù)擴大戰(zhàn)果,將解決方案推廣應用到常減壓、加氫裂化、催化裂化和柴油加氫等裝置。他們首先確定不同裝置垢物的成因,有針對性地提出解決方法,或對設備進行升級改造,或在工藝方面進行改進,或在物料方面進行調整,與煉油部共同完善應用方案,最終編制銨鹽清除與裝置防腐組合工藝方案。此后,他們又建立了一套完整的腐蝕管理平臺,全面監(jiān)控腐蝕狀況,使防腐工作實現(xiàn)防患于未然。

     

        2017年3月,3號常壓蒸餾塔塔頂回流罐D-104出現(xiàn)切水變黑現(xiàn)象,引起課題組人員的關注。煉油部采納課題組建議方案,成功避免了一次重大腐蝕泄漏事故的發(fā)生。

     

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    責任編輯:殷鵬飛


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