(1)熱處理不當,成批飛機二等事故。
20世紀70年代,我國殲X飛機多次出現由于發動機一級不銹鋼葉片空中折斷,打壞發動機,強烈的轟鳴聲使飛行員無法忍受,空中跳傘,機毀人存,二等事故。
經檢查發現,該發動機壓氣機一級動葉片是采用Cr17Ni2不銹鋼制造的,原采用調質油淬工藝,當時生產量過大,難以適應,經試驗,工廠制造工程師建議,設計同意將其改為空氣冷卻,場地不足,出現成堆葉片堆放冷卻。出現堆內葉片在400-800℃期間緩慢冷卻,這就引發了晶粒邊界出現貧鉻,誘發晶間腐蝕。
在運行中,葉片先在地面濕熱環境中出現晶間腐蝕,點腐蝕,在飛入高空,高速(達到16000多轉/分)旋轉引發的巨大離心力作用下,出現應力腐蝕裂紋 、開裂、折斷,打壞發動機,飛行員跳傘,出現二等事故,從北方到南方,隨著氣溫升高 濕度增大,事故出現的時間逐步縮短,海南島僅飛行20小時26分出現事故。
(2)儀表失靈,電鍍除氫不到位,引發框架開裂。
J6 飛機前后機身對接框(20 框)為高強度鋼(18Mn2CrMoBA)鋼所制,飛機尚未出廠,發現多架次20框有裂紋,經查發現是由于工藝上“冷敲加多次鍍鋅”,虛假除氫,加上冷敲應力,導致氫脆開裂,引起xx架援外飛機停在機場,全部折換后才送往朝鮮, 已在飛xx多架飛機也全部召回返廠換件。
(3)電鍍鋅層改為電鍍鎘層,導致的機毀人亡。
一個鍍鋅小彈簧片,質量不合格,工藝師請求改為改為鍍鎘,經過層層技術審批,做了更改,但是,該處溫度有時會起過320℃(鎘的熔點為320℃),鎘鍍層熔化甩于九級盤輪緣,在高速旋轉,很高離心應力的作用下,出現熔融鎘金屬作用下的應力腐蝕(簡稱為鎘脆),導致九級壓氣機盤爆裂,切斷飛機,引發一等事故。

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